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主题:新型堵塞器打捞杆的研制 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-03-05

新型堵塞器打捞杆的研制论文范文

论文

目录

  1. 一、目前存在的问题
  2. 二、对策方案的提出
  3. 三、对策方案的实施
  4. 四、确认效果
  5. 五、结束语

《新型堵塞器打捞杆的研制》

本文是有关新型堵塞器打捞杆的研制论文范文资料与堵塞和打捞和新型类本科毕业论文范文.

[摘 要]油田开采为适应需要逐步由粗放化向精细化发展,分层注水是油田精细开发的基础,如何注好水、注够水、有效注水是油田开发的一项重要工作,但分层注水井经常存在堵塞器打捞杆发生折断的问题.因此本课题在打捞杆伞状台阶易折断处的下部剩余高度8mm处,增加一个比原伞状台阶顶部最小直径要大的台阶,这样可利用这个新增的台阶进行再次打捞堵塞器的目的,从而减少了因打捞杆折断产生的作业次数,减少了生产成本,降低了员工的劳动强度,使打捞杆折断后,打捞堵塞器的成功率在70%以上.

[关键词]分层注水 堵塞器 打捞杆

中图分类号:TQ351 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2019)07-0052-01

一、目前存在的问题

油田开发逐步向精细化发展,分层注水是油田精细开发的基础,注好水、注够水、有效注水是油田开发的一项重要工作.现大庆油田某采油矿有分层注水井245口,共计796个小层,单井平均3.4个油层,年测试718井次,单井年平均测试2.93井次,注水合格率87.3%.分层注水井每个层段安装一个配水器,配水器靠堵塞器控制单层注水量,堵塞器安装在配水器内部,测试调配单层水量时需要将堵塞器提升至地面,按分层注水井单层注水量方案进行测试调配,而打捞堵塞器过程是通过10kg投捞器下行重力撞击卡住堵塞器上部的打捞杆进行打捞,平均调配一个层段水量需打捞堵塞器3次,一口井需要多次打捞堵塞器[1].

图1 打捞堵塞器示意图及实物图

由于堵塞器打捞杆长期受井下介质腐蚀、酸浸泡除垢、增注酸化措施等影响,导致打捞杆强度下降,打捞杆会在伞状台阶底部折断,打捞成功率为零,只能采用作业更换.造成的后果一是增加生产成本,作业一口井需要2万元;二是影响注水合格率,进而影响油田水驱精细开发效果;三是影响工作进度.为此,小组决心研制新型堵塞器打捞杆,但由于打捞杆与堵塞器主体配合尺寸较为精密,打捞杆的伞状台阶底部高度大于堵塞器主体压盖高度8mm,过长会影响到投捞器上的打捞头、压送头的配合尺寸,因此,只能在此8mm处做改造.

二、对策方案的提出

打捞堵塞器是通过投捞器上的打捞头在下行过程中,利用注水压力及投捞器自身重量,使打捞头内部卡瓦片与堵塞器打捞杆上的伞状台阶进行对接,进而将堵塞器从配水器内打捞出.本课题设计研制的新型堵塞器打捞杆的总体思路是:在打捞杆伞状台阶易折断处的下部剩余高度8mm处,增加一个比原伞状台阶顶部最小直径要大的台阶,这样可利用这个新增的台阶进行再次打捞堵塞器的目的.常规投捞器的重量为10kg[2],在遇到井筒内有油污及生锈结垢情况下,需对投捞器增加重量来进行打捞堵塞器,最大配重至操作员工举升力量力度50kg以内,因此,要研制的堵塞器打捞杆的抗冲击强度不小于50kg.

三、对策方案的实施

3.1结构设计

目前大庆油田常用堵塞器主体、打捞头、压送头与打捞杆结构,查找相关数据,并查阅《分层注入与测试工艺》进行设计,设计了变径异阶台堵塞器打捞杆.首先,要确定预研制的“变径异阶台打捞杆的安装方式、最大、最小外径和全长”.该装置要能够与堵塞器主体组合一体,通过投捞器上的压送头下入配水器偏心孔内,通过投捞器上的打捞头进行打捞出,因此,可依据打捞杆与打捞杆压盖、打捞头、压送头的标准匹配尺寸来优选.

图2 打捞杆的组合安装方式树图

3.2加工制造

参照堵塞器主体及原堵塞器打捞杆所选用的不锈钢材料,选择有资质的生产厂家进行加工制造,研究人员实时监督,加工完成后如下图所示.

图3 变径异阶台打捞杆实物图

3.3室内试验

试验方法:将变径异阶台打捞杆增粗台阶的上部伞状台阶锯断,然后将堵塞器投放入配水器偏心孔内,再把扩径后打捞头安装在投捞器上,反复做打捞动作,模拟打捞堵塞器.

从图中看出,在伞状台阶折断情况下,利用下部增粗的伞状台阶进行打捞堵塞器,打捞成功率在80%以上,达到设计要求.

3.4现场试验

研制成功后,2014年6月-8月小组寻找了10口因钻井而停止注水的井进行了现场试验, 把变径异阶台打捞杆上部较细的伞状台阶锯断后,将堵塞器投送入井下配水器内,任由堵塞器在井下腐蝕、生锈,之后在三个月内再进行打捞[3].现场试验共投入38支堵塞器,成功打捞32支,成功率达84.21%,比设计目标提高了14.21%.

四、确认效果

专家、技术人员、外矿测试人员在现场对变径异阶台打捞杆进行50kg抗冲击试验,均未发生打捞杆折断或弯曲现象.打捞杆折断后打捞堵塞器的成功率为84.21%.提高了分层注水合格率;减少了水井作业而造成的环境污染,保障了安全环保生产;减轻了操作员工劳动强度;提高了测试工作效率.

五、结束语

变径异阶台打捞杆的研制成功,创造性的解决了生产中的实际问题,达到了预期的效果.可推广应用到全油田分层测试单位,将大大减少作业成本和员工劳动强度,还可减少洗井及作业造成的环境污染,经济效益及社会效益将非常显著.

参考文献

[1]张化庆. 提高分层注水井堵塞器打捞成功率的探讨.中国石油和化工标准与质量,2014,06期.

[2]平旭东,张平,朱立江. 提高注水井堵塞器投捞成功率的研究和应用.石化技术,2016,23(9):53-54.

[3]李兆亮.注水井投捞工艺技术研究.中国石油和化工标准与质量,2014(2):57-57.

作者简介

侯爽,助理工程师,2004年毕业于大庆石油学院采油工程专业,目前从事地质技术现场研发工作.

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新型堵塞器打捞杆的研制引用文献:

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[2] 新型堵塞器打捞杆的研制论文范文 新型堵塞器打捞杆的研制方面有关论文范文2万字
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