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主题:采煤机 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-01-29

采煤机论文范文

采煤机论文

目录

  1. 1.问题的提出
  2. 2.问题的解决
  3. 3.结论

《MG400930WD电牵引采煤机技术改造和应用》

该文是关于采煤机专升本毕业论文范文和技术改造方面毕业论文格式模板范文.

摘 要:本文分析了MG400/930-WD电牵引采煤机在使用过程中存在的问题,对其进行梳理归纳,深入剖析事故原因,提出了有针对性的技术改造措施,经现场实施使用后,事故率大大降低,可靠性有所提高,保证了安全生产,效果比较理想.

关键词:采煤机;问题解决;技术;改进;应用

概述:徐矿集团使用太矿公司生产的MG400/930-WD采煤机交流电牵引采煤机,该采煤机具有功率大、强度高、稳定性好等特点,但在使用过程中也发现该采煤机在设计、结构等方面存在一些不足,本文以上针对存在的问题,进行综合分析、研究、技改,取得较好效果.

1.问题的提出

MG400/930-WD电牵引采煤机在徐矿集团使用过程中,所暴露的问题归结为以下几个方面:

1.1采煤机摇臂问题

(1)煤机摇臂行星减速器加油润滑不方便;

(2)摇臂电机受震动不稳定;

1.2机身结合部松动问题

(1)煤机上、下外牵引部行走箱和机身的链接螺栓松动,增加设备检修时间,劳动力增大;

(2)主机架接口处紧固容易松动,增加设备检修时间,劳动力增大;

(3)摇臂滚筒座紧固螺栓容易松动.

1.3漏煤块矸石问题

采煤过程中,尤其是在仰采过程中,会发生煤块和矸石掉落到主机架顶部,严重时会掉落到采空侧,极易发生安全事故.

1.4液压系统问题

(1)液压系统工作效率偏低;

(2)液压系统稳定性、可靠性偏低,生产事故多.

1.5制动系统、电控系统问题

(1)采煤机在使用过程中出现停车下滑和启动下滑现象,制动力不足,存在安全隐患;

(2)变频器故障率高,影响生产.

2.问题的解决

采煤机在使用过程中出现的各种问题,既有产品质量问题,又有设计缺陷问题,还有加工工艺和现场使用问题.为进一步的将该采煤机使用好,发挥其最大的生产效能,经与太重技术人员研究、讨论对采煤机进行技术改造,在通过现场使用,逐一解决上诉问题.

2.1采煤机摇臂问题解决

2.1.1煤机摇臂行星减速器加油润滑不方便

解决方法:

(1)采煤机摇臂采用分腔润滑结构(半分腔),在大倾角时保证摇臂行星减速部分的润滑;

(2) 在摇臂行星减速器外壳处重新打注油孔,方便给摇臂加油.

2.1.2摇臂电机受震动不稳定

解决方法:摇臂电机法兰处增加两个键固定电机,保证电机法兰处固定螺栓不受剪力,从而能有效降低电机受震动的影响.

2.2机身结合部松动问题解决

2.2.1外牵引与主机架防松问题

解决方法:由原来沉丝连接改为高强度螺栓与液压螺母连接,提高紧固性能,且在螺栓断裂后方便更换.所有螺栓连接处配碟簧预紧垫片.

2.2.2主机架间的放松措施

提高对接表面强度,防止接触面发生塑性变形而导致连接松动,在采煤机对口处增加法兰连接,便于紧固,增加主机架接口处的可靠性.

2.2.3摇臂及滚筒、截割电机各螺栓紧固措施

解决方法:摇臂固定滚筒螺栓、固定滚筒座压盖螺栓、截割电机固定螺栓上等位置使用艾志垫片,保证螺栓不松动.

2.3漏煤块矸石问题解决

采煤机在采煤过程中,尤其是在仰采过程中,会发生煤块和矸石掉落到主机架顶部,严重时会掉落到采空侧,极易发生安全事故.所以需在大采高时采煤机顶部一般装有挡矸装置,但在采煤机机面较低时,一方面增加档杆装置安装复杂,成本较高,拆卸不方便,另一方面增加采煤机机面高度较多,造成采煤机的最低采高增加较多.

解决方案:在主机架顶上首先焊上20mm厚螺母块,再安装180mm高的挡煤板,如下图所示.该方法安装拆卸方便,并且安全可靠,如下图.

2.4液压系统问题解决

解决方法:将采煤机阀组改为负载敏感比例多路换向阀.

采煤机液压系统的稳定性及可靠性有待提高.经过对采煤机液压系统的理论分析和实践检验,对采煤机液压系统进行了改进.改进设计采用了将采煤机阀组改为负载敏感比例多路换向阀,改进后的液压系统具有多执行原件组合同时工作、提高液压系统的工作效率、对液压系统有减震作用、高可靠性等优点.

2.5制动系统、电控系统问题解决

解决方法:牵引传动箱增加双制动,泵站增加压力开关,电气系统改进.

采煤机在使用过程中出现停车下滑和启动下滑现象,通过分析在大倾角工作面上运行的电牵引采煤机下滑原因,提出对采煤机制动系统采取改进措施.分析了变频调速系统的工作原理,设计了四象限变频调速采煤机电气控制系统,保证了采煤机下行时能按给定速度安全匀速地运行.并通过在制动系统中增加压力开关来检测制动器的状态,并将开关信号接入控制系统,使控制系统可根据开关信号对电气系统进行控制,解决电气控制系统和制动系统时序配合问题,实现机械、电气、液压系统的有效配合,有效解决了采煤机停车下滑和启动下滑现象.并通过在牵引传动箱增加双制动,保证采煤机有足够的制动力.

3.结论

MG400/930-WD采煤机经过上述综合改造,提高了整机强度,提高了各部件的稳定性及可靠性,进一步适应了徐矿集团各矿井工作面地质条件,生产事故大幅度降低,備件消耗量降低,提高了开机率,改造获得成功,取得了良好的安全、经济效益.

该文评论:上述文章是一篇关于采煤机方面的大学硕士和本科毕业论文以及技术改造相关采煤机论文开题报告范文和职称论文写作参考文献资料.

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